详细介绍:
发电机系统调整
EFC调速控制器的面板上装有四个电位器,W1为怠速调整电位器(IDLE SPD),W2为运行转速调整电位器(RUN SPD),W3为增益调整电位器(GAIN),W4为转速降调整电位器(DROOP),这些电位器供系统调整时用。
1 初调(不启动发动机)
(1)怠速电位器W1反时针转动20圈,再顺时针转动10圈,将其置于中间位置。
(2)运行转速电位器反时针转动20圈,再顺时针转动10圈,将其置于中间位置。
(3)增益电位器W3用来调正调速器的灵敏度,即调速器对负荷的反应时间。将其调到刻度50处。
(4)转速降电位器W4的调整。由于负载增加,发动机的稳态转速将下降,有负载时比无负载时的转速要低,用全负载时转速百分比来表示,称为转速降。即转速降=(无载运行速度-全负荷转速)×100%/全负荷转速。该电位器有三种设置:①反时针转到底为同步运行。②转到刻度50处,得到3%的转速降。③转到刻度80处,得到5%的转速降。选择2,3设置时,应将电位器调到调节范围的中间位置。
2 系统调正
(1)怠速调整:将运行/怠速开关置怠速位置,启动发动机,调W1直到转速为600~650r/min。
(2)运行转速调整:将运行/怠速开关置运行位置,起动发动机空载运行。①当W4置同步运行时,调W2使转速为1500r/min(即对应550Hz)为止。②当W4置3%的转速降时,调W2使转速为1545r/min(对应51.5Hz)为止。③当W4置5%的转速降时,调W2使转速为1575r/min(对应52.5Hz)为止。
(3)增益调整:启动发动机,接上大约1/4的额定负载,如果发动机转速是稳定的,则顺时针方向慢慢转动W3,直到发动机转不稳时为止,然后再反时针方向慢慢转动W3,直到达到转速稳定时为止。
(4)转速降的调整:启动发动机,加上额定负载,调W4,使频率为50Hz,即为1500r/min为止。
(5)系统调正:进行完(4)步调整后,卸掉负载,再进行(2)步调整,然后再加上额定负载,进行(4)步的调整,直到调整到正确值为止。为了得到正确的转速(即频率),通常要重复上述方法二到三次的连续调整即可使系统调正。
3 故障诊断
故障原因
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检修措施
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1.油箱无油或油箱开关未打开
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1.加油或打开开关
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2.无燃油进入缸盖
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2.启动马达时,松开缸盖上的燃油管,检查止回阀
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3.燃油不能经过油泵上的电磁阀
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3.手动打开电磁阀,检查修复电磁阀控制电路
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4.无燃油通过正常关闭的执行器2
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4.检查执行器2的电源,检查控制器4的输入输出电源
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5.不能正常打开或关闭执行器2
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5.更换执行器2或更换控制器4
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6.执行器和控制器正常,无转速传感器信号
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6.检查线路和传感器的安装位置,或更换转速传感器3
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故障原因
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检修措施
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1.燃油中进入了空气
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1.在油路中装玻璃管,检查燃油中有无空气并排出
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2.EFC电子调速器未调好
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2.按2.1至2.2方法调正,或适当减少增益
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3.执行器2发卡
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3.松开固定螺栓,按要求重新拧紧,或更换执行器
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4.执行器有缺陷
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4.拆下EFC控制器到执行器上的导线,把电瓶接到执行器上,启动发动机,如果发动机以低怠速运转,就更换执行器
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5.燃油泵有问题
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5.更换燃油泵
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6.24V供电系统电压低于19V
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6.向电池充电
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7.向电池充电的发电机没有直接接到电池上
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7.把发电机电枢线直接接到电池上
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故障原因
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检修措施
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1.转速调得太高
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1.参照2.1至2.2的调正方法
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2.控制器选错
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2.检查控制器是否与机型匹配
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3.控制器3、4脚上输出的电压高于19~20V
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3.检查导线如无问题,更换控制器
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4.执行器上电压高于19~20V
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4.检查导线,若必要更换执行器
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5.执行器轴上O型圈有缺陷
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5.取出检查,必要时更换O型圈
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