详细介绍: 脱硫石膏是煤炭燃烧时烟气中SO与石灰石料浆反应并氧化后的产物,主要成分是CaSO ·2HzO。从脱硫石膏压球机成型定力学成分和应用状况分析,脱硫石膏可在混凝土中使用,为混凝土胶凝材料水化提供SO。因此,应在了解脱硫石膏特征性能和正常掺加 其他掺合料的基础上,研究脱硫石膏对混凝土性能的影响。
一、脱硫石膏压球机的特征性能:
1、化学成分;
不同产地石膏的化学组成均有所不 同,其原因在于燃煤来源不同导致SO 浓度变化,同 时石灰石料浆产地和脱硫装置运转也存在差异性。但各产地石膏之间所含CaO和SO 差别不大,并与 天然石膏基本一致。
2、粒度分布;
产地和工艺设备不同的脱 硫石膏,粒度分布不尽相同。整体上脱硫石膏粒径 在20-601xm的颗粒含量超过70%,20~801xm粒径 颗粒含量占95%以上,粒径分布范围较为集中。而 磨细天然石膏颗粒分布较为平均,且粒径较大。这 是因为两种石膏颗粒形成方式不同。天然石膏是经 粉磨而成,粒径分布有大有小;脱硫石膏是在脱硫 装置中SO:与石灰石反应形成,由于反应时间、反应 物浓度等因素相差不大,形成的反应产物晶粒尺寸也就基本接近,因此,脱硫石膏的粒径分布较为集 中。脱硫石膏粒径分布特点有助于发挥其颗粒效 应,对混凝土性能改善将更为显著,效果将好于磨 细天然石膏。
二、混凝土相关性能试验 :
1、试验方案及配比;
试验以不掺加掺合料的混凝土为基准混凝土 ,在此基础上,以矿渣微粉、浮选I级粉 煤灰作为掺合料,替代45%水泥,得到的高性能混 凝土为对比混凝土(用DB表示)。在水泥、掺合料总 量不变的前提下,仅逐步增加脱硫石膏掺量,等量 减少粉煤灰掺量,使胶凝材料中SOs含量分别为 1.9%、2-3%、2.5%、2.7%、2.9%、3.1%、3.3%、3.5%,测 试混凝土的相关性能。分别 检测脱硫石膏掺量对混凝土工作性能、力学性能及 不同龄期混凝土收缩率的影响。
2、试验材料;
试验采用细度模数为2-3的中砂,5-20ram连续级配碎石,$95级矿渣粉,电厂浮选粉煤灰和脱 硫石膏。
三、试验结果分析:
1、对混凝土工作性能影响分析;
对于基准混凝土掺加矿渣微粉 和粉煤灰后,新拌混凝土坍落度提高29.4%。随着脱 硫石膏的替代,在掺加量较少(≤5%,SO,含量≤ 2.3%)和较大(≥9%,SO,含量≤2.9%)情况下,坍落 度较对比混凝土有所降低,但仍能满足施工要求。脱硫石膏掺加量在8%,即胶凝材料中SO 含量在 2.7%时,新拌混凝土坍落度较对比混凝土提高 4.5%、较基准混凝土提高35.3%。脱硫石膏掺量在 7%~8%(SO 含量在2.5%~2.7%)时,30min时坍落度较对比混凝土提高23.5%,较基准混凝土提高 147%。可满足由于混凝土运输、浇筑过程等方面的 时间消耗对混凝土工作性能的要求。在脱硫石膏掺加后对于新拌和30min时混凝土粘聚性和保水性 始终表现良好。以上规律在扩展度试验中也得到同样结论。其原因是粉煤灰具有较好的颗粒形态效应,脱硫石膏需水量小、保水性好,通过替代一定的胶凝材料后,微观粒径级配更加优化,使混凝土流动性增加,坍落度经时损失减小。
2、对脱硫石膏压球机抗压强度影响分析 ;
在基准混凝土中掺加矿渣微粉 和粉煤灰后,对比混凝土早期强度下降,后期强度 提高。对比混凝土掺加脱硫石膏后,7d抗压强度普 遍提高;脱硫石膏掺量7%(SO,含量2.5%)时提高 幅度最小也可达10%;掺量13%(SO,含量3.5%)时 提高幅度最大可达20%。在总体过程中,脱硫石膏 掺人可改善对比混凝土的抗压强度,变化较为平 稳。因而,掺加脱硫石膏可进一步提高高性能混凝 土的早期强度。在实际应用中对缩短拆模时间、加 快材料周转是有益的。28d抗压强度在脱硫石膏掺 量小于5%(so3含量≤2.3%)时,随掺量提高抗压强度增大;随后随掺量提高抗压强度减小。在掺量为 1O%(S03含量3.1%)时小于对比混凝土抗压强度。因此,脱硫石膏掺量不宜大于10%(SO 含量3.1%),否则会影响混凝土后期强度。其原因是粉煤灰和脱硫石膏70%的粒径分别分布在0~10 m和20~601~m范围内。采用脱硫石膏替代部分粉煤灰能改善胶凝材料的颗粒级配,混凝土密实度得到改善。加之在矿渣和粉煤灰火山灰效应、形态效应、填充效应,以及脱硫石膏对硫酸盐活性激发效应和析晶效应共同作用下,可使混凝土早期强度有所提高。后期在脱硫石膏激发火山灰活性和自身析晶效应作用下,随着矿渣和粉煤灰各种效应加强,二次水化反应开始显现。通过脱硫石膏激发和析晶,更多水化物产生、填充可使微结构更加密实,表现为混凝土后期抗压强度提高。
3、对混凝土收缩性能影响分析;
试验结果表明,基准混凝土通过复合掺加矿渣微粉与粉煤灰
降低了混凝土收缩率,特别是30d前后收缩降低较为明显,可避免在小掺量掺加矿渣时出现混凝土收缩率增大问题 ,发挥出掺合料双掺技术对减小混凝土自收缩的作用。在对比混凝土中用脱硫石膏替代粉煤灰,在掺量较小(≤5%,SO3含量≤2.3%)时,虽然可降低混凝土收缩率,但效果不太明显。这是由于脱硫石膏含量较小,所起的作用不大。在较大掺量(7%-13%,即SO3含量2.5%-3.5%)时能够较好地降低混凝土后期收缩,较基准混凝土平均降低27%,较对比}昆凝土降低17%,并且在中期(60-120d)混凝土产生微膨胀现象,对于避免混凝土裂缝产生非常有利。从总体上看,在一定范围内,随脱硫石膏掺量的增加可减少混凝土收缩,但脱硫石膏掺量大于9%后减少收缩的效果开始减弱。其原因是水泥一掺合料体系中混凝土收缩与掺合料水化活性、掺量成正相关性。采用高掺量矿渣和粉煤灰替代水泥,由于掺合料对水泥的“稀释效应”和自身活性较低等原因使水化减缓,收缩减小。脱硫石膏加入后在水化过程中活性激发和自身析晶作用下,首使浆体水化物中钙矾石增加,而且产生时间提前,7d时水化物有棒状与针状结构的三硫型硫铝酸钙(AFt)产生;随着脱硫石膏对掺合料活性激发作用加强,后期二次水化反应得到放大。28d硫铝酸钙相对较多导致膨胀型水化产物钙矾石出现更早、更多,可在提高强度的同时起到补偿收缩作用。
四、实验下定结论:
通过对脱硫石膏特征性能分析实验表明,混凝土中 掺入脱硫石膏比天然石膏更具技术性能优势。试验表明,脱硫石膏掺量占总掺合料量8%,即胶凝材料中SO 含量在2.7%左右时,可提高高性能混凝土工作性能、力学性能和耐久性能等各项指标。脱硫石膏同时也是工业副产品,在混凝土中使用具有社会效益、经济效益和环保作用。对于其他配比混凝土,脱硫石膏对其相关性能影响的最佳掺量会有一定差别,有待进一步研究。
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