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确定具有改善矿渣微粉各种性能的优点放大图片

产品价格:面议   元(人民币)
上架日期:2013年7月23日
产地:河南郑州
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郑州博金机器制造有限公司

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  详细说明  
品牌:郑州博金机器制造有限公司产地:河南郑州
价格:面议人民币/台规格:1000

简要说明:郑州博金机器制造有限公司牌的确定具有改善矿渣微粉各种性能的优点产品:估价:面议,规格:1000,产品系列编号:1

详细介绍:

  

   众所周知,矿渣微粉作为高性能混凝土的新型掺合料,具有改善混凝土各种性能的优点。在矿粉压球机生产中加入矿渣微粉既可以提高水泥台时产量,又能够降低生产成本,提高经济效益,但在建成的水泥生产线中在哪个位置加入矿渣微粉,能够在确保水泥质量的前提下使原生产线产能最大化一直是一个研究的课题。现以采用RP140×110辊压机、Ф4.2×13m闭路球磨机组成的年产100万吨的联合粉磨水泥生产线为例进行分析。

 一、微粉加入位置选择与分析:

   结合企业生产工艺流程(见图1),我们进行充分分析和讨论,针对该工艺布置图提出了微粉加入位置方案如下:

   方案一:在出磨提升机与高效选粉机之间处加入微粉(见图1位置1)。在该处加入微粉后,微粉通过高效选粉机能够有效控制水泥质量,但从公司原工艺设计情况看,粉煤灰也是从此处加入的,在实际生产中现有提升机已处于满负荷工作状态(90kW的电动机工作电流经常在150A~170A之间),如果再在此处加入微粉后提升机将不能够满足生产需要,同时会造成选粉机的处理能力较小,造成选粉机的负荷相对增大等问题,在生产上矿渣微粉掺加比例也将受到限制,所以此位置不适合。

   方案二:在主收尘器出口的去水泥库斜槽上加入微粉(见图1位置2),在矿粉压球机中加入微粉后,微粉通过计量能够合理控制水泥质量,矿渣微粉经转子秤计量后通过成品斜槽(长70多米)喂入水泥入库提升机;矿渣微粉和出磨水泥在成品斜槽、入库提升机和水泥库顶斜槽以及六嘴分配器内充分均化后进入水泥库内,再在水泥库内和出库时进一步均化后出厂。微粉质量控制措施有采取固定微粉运输车辆、运输吨位、一车一检验等措施,同时在微粉库提升机处安装有取样器,时刻确保微粉质量。通过部分厂家实际使用和质量检测,这种加入方式能够保证微粉加入后与水泥的充分均化,以达到稳定水泥质量、降低消耗的目的。加入的工艺流程如下:

   矿粉小仓→经计量秤计量→微粉提升机下料溜子→经取样器→到主收尘器出口的去水泥库斜槽上→入水泥库提升机→水泥库顶斜槽以及六嘴分配器直接入水泥
库。

   方案三:在入水泥库提升机处加入微粉。在此处加入矿渣微粉时,矿渣微粉和出磨水泥在入库提升机和水泥库顶斜槽以及六嘴分配器内充分均化后进入水泥库,在水泥库内和出库时进一步均化后出厂。该方案质量控制效果不如方案二。经过论证比较,结合现场实际,认为方案二是最佳的选择。

 二、掺加量的确定及方案:

   根据矿渣微粉大磨实验结果确定掺加物料配比方案,可以看出生产32.5级水泥时,适宜掺加5%~10%的矿渣微粉,对水泥早期强度影响较小,对用户使用也不会产生较大影响;生产42.5级水泥时,由于掺加量在10%以上时,对早期强度降低较多,且42.5级水泥作为公司的创品牌水泥,用户多为重点工程,早期强度不宜控制过低。因此,建议生产42.5级水泥时,不掺或少掺(5%以下)矿渣微粉。

 三、预计掺加效果:

   掺加适量矿渣微粉后,不仅可以改进水泥性能,克服了32.5级水泥早期强度高,后期强度增进低的缺点,而且还可以降低等掺量的熟料用量;同时,由于矿渣微粉从主收尘器出口至去水泥库斜槽处加入,不经粉磨,直接入成品库,可以直接增加矿渣等效掺加量的产量、降低单位产量电耗。

 四、费用:

  通过对其他企业的考察,水泥中掺加矿渣微粉(增加磨机产量)可以达到降低电耗目的。并根据我公司化验室所做实验和推算,在相同强度等级水泥中外加5%~8%的矿渣微粉对水泥强度和性能基本没有影响,同时可以降低水泥综合电耗约1~2kWh,或降低水泥中碱含量0.2%~0.3%。改造内容均大致为:建一座容量为3
00t左右的钢板库(考虑到矿渣微粉供应充足,为降低投资,容量能满足1天需要即可),以及与之配套的计量、输送设备。

 五、效益分析:

  成本方面:某公司2009年5~10月份共加入微粉3.77万吨,按财务核算口径添加每吨微粉的成本为218元(微粉购进不含税价每吨193元,包装及销售环节费用每吨25元),同期袋装水泥销售均价每吨是224元,二者差价为6元,即添加微粉每吨贡献毛利6元,半年贡献效益总额22.62万元。

  节电方面:水泥磨系统掺加矿渣微粉技改项目投入使用后至2009年10月底,生产水泥63.9万吨,共计掺入矿渣微粉约3.77万吨,提高水泥磨产量4~5吨。考虑到2009年5~10月份水泥磨运转率91.9%,较2008年80.8%高11.1%等因素,节电按38%计算,吨水泥降低电耗约1.4kWh,(2008年水泥磨全年平均电耗为35.67kWh/t水泥,2009年5~10月份为34.27kWh/t水泥,以上电耗均含循环水泵站、水泥包装用电),电价按0.4元/ kWh,6个月创效益35.7万元。

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